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關(guān)于降低缸孔珩磨工廢率的技術(shù)分析

2013年08月19日 09:53點擊:1143作者:默認來源:>>進入該公司展臺

  【中國機床商務(wù)網(wǎng)】導(dǎo)讀:南京汽車集團有限公司的NSE缸體生產(chǎn)線是目前上比較*的發(fā)動機生產(chǎn)線,生產(chǎn)效率比較高,缸孔的精加工采用了平臺珩技術(shù),新技術(shù)的運用有助于提高發(fā)動機的性能,但是缸孔珩磨出現(xiàn)的質(zhì)量問題(如退刀痕等)是一個長期困擾我們的難題,本文通過一個典型的QC小組(質(zhì)量管理小組)的活動案例,詳細介紹了南京汽車集團有限公司是如何降低缸孔珩磨工廢率的。
  
  NSE缸體生產(chǎn)線介紹
  
  缸體線的機加工采用了三個加工中心組和兩條自動線的組合。三個加工中心組共采用了17臺GROBG520雙主軸加工中心。多臺加工中心組成的平行工序,通過龍門式機械手和上下料機動滾道(帶機械手自動輸送裝置)組成一個高度自動化的加工單元,以滿足生產(chǎn)節(jié)拍的要求。加工中心組之間加工任務(wù)的分配,由主控柜和每臺加工中心的SIMENS840D系統(tǒng)通過Profibus總線連接,實現(xiàn)各加工中心之間的自動化控制。該條生產(chǎn)線的工藝規(guī)劃的產(chǎn)能為25萬臺/年。

  
  缸孔珩磨的介紹
  
  珩磨是利用安裝于珩磨頭圓周上的油石,由漲開機構(gòu)以一定的壓力將其徑向漲開,與工件孔壁產(chǎn)生面接觸。通過珩磨頭的旋轉(zhuǎn)和往復(fù)運動,實現(xiàn)對孔的精加工。在普通珩磨后,我們廠的缸孔精加工采用了平臺珩技術(shù),“磨去波峰,形成平臺”是平臺珩的特點,雖然加工量只有2-3微米,但對提升發(fā)動機性能有以下作用(見圖1):
  
 ?、偬岣吡嘶钊h(huán)對缸孔內(nèi)壁的氣密性能,提高了功率。
  
 ?、诩哟罅烁卓椎闹味龋s短了缸孔的磨合時間。
  
  ③改善了活塞環(huán)在缸孔內(nèi)作往復(fù)運動時的潤滑條件。
  
 ?、軠p小了機油的散失,進而降低了機油消耗。
  


圖1發(fā)動機的缸孔
  
  如何降低缸孔珩磨工廢率
  
  在2012年2月-4月期間,缸體生產(chǎn)線的工廢率一直高居不下,平均達0.95%,超過0.9%的工廢指標(biāo)。我們對缸體生產(chǎn)線的不合格問題進行了排列圖統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)缸孔珩磨占總不合格品數(shù)的比例為39.3%,排列*位。所以我們選定“降低缸孔珩磨工廢率”作為QC小組的攻關(guān)課題。
  
  缸孔珩磨的工廢類型主要有退刀痕、橫紋、直徑超差等。在2012年2月-4月期間,缸孔珩磨的平均工廢率達0.027%,而其中的退刀痕的比例高達69.6%。所以我們得出結(jié)論:如果解決了退刀痕問題就可以大幅降低缸孔珩磨工廢率。
  
  珩磨后缸孔表面有豎直狀的內(nèi)凹的條紋(見圖2),用粗糙度儀檢測的結(jié)果是:粗糙度值滿足不了工藝要求,特別是Mr1和Mr2的測量值(Mr1:輪廓支承長度率,其數(shù)值直接反應(yīng)了缸孔的加工水平和使用壽命;Mr2:輪廓支承長度率,其數(shù)值決定了缸孔工作表面的貯油和潤滑能力)。
  


圖2缸孔珩磨的退刀痕
  
  我們zui終把缸孔珩磨工廢率的質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定為0.09%。
  
  通過頭腦風(fēng)暴法,我們對缸孔珩磨的退刀痕進行了討論,繪制了因果分析的魚刺圖(見圖3),共列出8條末端因素。
  



圖3因果分析魚刺圖
  
  針對上述末端因素,我們制定了要因確認計劃表,確認過程如下:
  
  末端因素一(油石面粘有鐵屑)的確認過程:我們仔細檢查了珩磨頭上的所有油石:油石表面無鐵屑積聚。結(jié)論是非要因。
  
  末端因素二(收縮彈簧失效)的確認過程:我們用新彈簧更換了舊彈簧(見圖4),連續(xù)加工1100臺工件,有3臺退刀痕工廢,工廢率為0.27%。結(jié)論是非要因。
  


圖4更換彈簧
  
  末端因素三(漲芯和油石座有污垢)的確認過程:拆開珩磨頭后我們發(fā)現(xiàn)漲芯和油石座的表面附著了一些顆粒狀污垢(見圖5),清洗和組裝后,連續(xù)加工1100臺工件,只出現(xiàn)1臺退刀痕工廢,工廢率為0.09%。結(jié)論是要因。
  


圖5檢測珩磨頭
  
  末端因素四(油石回縮量不夠)的確認過程:我們把油石的回縮位置由-100um調(diào)整到-500um后,連續(xù)加工1100臺工件,有2臺退刀痕工廢,工廢率為0.18%。結(jié)論是非要因。
  
  末端因素五(過濾精度差)的確認過程:我們檢查了現(xiàn)場使用的過濾紙的出廠規(guī)格:過濾精度為24um。符合工藝要求(過濾紙精度:18-25um)。結(jié)論是非要因。
  
  末端因素六(珩磨液性能超標(biāo))的確認過程:我們檢查了近一個月的《動力總成化學(xué)品分析報告》,缸體線OP110的珩磨液的濃度和酸堿度均符合工藝要求(濃度為:6%-8%;PH值為:8.3-9.8)。結(jié)論是非要因。
  
  末端因素七(珩磨壓力大)的確認過程:我們查看了機床的壓力監(jiān)控表:平臺珩的切削壓力和光整壓力分別為9bar和3.4bar。均滿足工藝要求(切削壓力:9±0.5bar;光整壓力:3.5±0.5bar)。結(jié)論是要因。
  
  末端因素八(進給油壓撤除滯后)的確認過程:我們將平臺珩的光整時間由1秒調(diào)整為0秒,理論上提前1秒撤除進給油壓。我們連續(xù)加工1100臺工件,工廢率為0。結(jié)論是要因。
  
  全體成員zui終確認:漲芯和油石座有污垢、進給油壓撤除滯后是導(dǎo)致缸孔珩磨退刀痕的兩個主要原因。針對這些要因,我們通過研究制定了相應(yīng)的對策表。
  
  我們采取了兩種對策來降低缸孔珩磨工廢率:
  
  對策實施一:
  
  NSE缸體線已經(jīng)投產(chǎn)3年,長期的使用導(dǎo)致珩磨頭的油石座和漲芯的表面附著了一些顆粒狀的污垢,這些污垢提高了油石座和漲芯之間的摩擦系數(shù),摩擦力的增大容易造成油石在縮刀過程中的卡滯。我們將所有的珩磨頭進行分解、清洗和重新組裝,達到了清除油石座和漲芯的表面污垢的目的。
  
  對策實施二:
  
  平臺珩采用的是液壓漲刀的進刀方式(見圖5),控制過程如下(見圖6):
  


圖6液壓漲刀機構(gòu)圖圖7液壓漲縮的過程控制圖
  
  珩磨頭進入缸孔后,油石漲刀至孔壁(STZ)。我們在切削階段可以設(shè)置多個漲刀壓力(KR1、KR2、KR3),分階段將缸孔加工到工藝尺寸。為了得到較高的加工精度,珩磨頭還可以在規(guī)定時間內(nèi)(ABZ)以較低的漲刀壓力(ABK)對缸孔進行光整加工。zui后油石快速縮刀(ZZU),完成整個加工過程。我們將光整階段(ABZ階段)的設(shè)置時間由1秒修改為0秒,使珩磨頭上的油石在加工到工藝尺寸后提前1秒縮回,達到提前撤除進給油壓的目的。為了驗證光整加工對缸孔加工精度的影響,取消光整加工后,我們連續(xù)跟蹤了50臺工件,并對它們的圓度、Mr1、Mr2值進行了SPC分析(見圖8),CPK值分別為1.81、1.69和1.46,均大于1.33的工藝要求。
  


圖8SPC分析報告
  
  通過這些對策的實施,我們?nèi)〉昧瞬诲e的成績:首先,是表面加工質(zhì)量的情況通過上述措施的實施,缸孔表面質(zhì)量明顯改善,退刀痕現(xiàn)象基本消失(見圖9)。
  


圖9對比效果圖
  
  其次,我們統(tǒng)計了工廢率,發(fā)現(xiàn)缸孔珩磨工廢率由措施實施前的0.27%(2-4月份的平均值)降至措施實施后的0.07%(6-8月份的平均值)。達到了預(yù)期設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)值。
  
  為了進一步鞏固這些成績,現(xiàn)場工程師編寫了《珩磨頭清洗作業(yè)指導(dǎo)書》,明確了珩磨頭的清洗流程和清洗周期(1次/6個月);工藝工程師修改了《缸孔珩磨加工工藝參數(shù)》,把平臺珩的光整時間修改為零秒。
  
  結(jié)束語
  
  通過集體的努力,我們不但大幅度降低了缸孔珩磨工廢率,降低了的成本消耗,同時也提高了產(chǎn)品加工的勞動生產(chǎn)率。更難能可貴的是我們通過這次成功的QC活動,積累了豐富的質(zhì)量管理和加工技術(shù)的經(jīng)驗,為日后的工作打下了牢固的基礎(chǔ)。
  
  (文章作者:南京汽車集團有限公司胡勁   松李佳)

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